水泥建材行業
現場直擊:青銅峽水泥太陽山分廠2500T/D水泥生產線自啟用匯金智能裝備煙氣脫硝窯尾燒成系統工藝改造以來,氨水使用量由0.6-0.7m3/h直接降低至0.35-0.44m3/h,氨水用量大幅減少的同時有效降低了氮氧化物的排放量。【詳情】
現場直擊:2021年8月24日,永登祁連山水泥有限公司5000T/D水泥生產線啟用匯金智能裝備煙氣脫硝窯尾燒成系統工藝改造,改造后,在氮氧化物排放量控制在環保標準的前提下,氨水用量由0.7-0.8m3/h,降低至0.25-0.4m3/h,直接降低了0.4-0.45m3/h;同時實現了煤的強化燃燒,使窯的產量得到了大幅提高。【詳情】
現場直擊:煙氣脫硝窯尾燒成系統在漳縣祁連山水泥有限公司4500T/D水泥生產線進行脫硝技改,改造前NOx指標控制為320mg/Nm 3,氨水用量為450kg/h,改造后NOx指標控制為220mg/Nm 3氨水用量為250kg/h,節約氨水效果十分明顯。【詳情】
現場直擊:2021年8月24日,陜西銅川聲威建材有限責任公司5000T/D水泥生產線啟用匯金智能裝備煙氣脫硝窯尾燒成系統工藝改造,改造后,氮氧化物排放量控制在環保之內,同時在少用氨水、尿素、催化劑等條件下,氨水使用量由改造前的0.8t/h,降低至0.5t/h,直接降低了0.3t/h,為企業帶來了可觀的經濟效益。【詳情】
現場直擊:2020年3月27日,棗莊市沃豐水泥有限公司5000T/D水泥生產線啟用匯金智能裝備煙氣脫硝窯尾燒成系統進行技術改造,改造后,氮氧化物排放量控制在了100mg/Nm3之內,氨水用量降低了0.15t/h,達到了國家環保要求的同時也節約了氨水。【詳情】
現場直擊:平泉冀東水泥有限責任公司3200t/d熟料生產線使用HJ煙氣脫硝窯尾燒成系統進行脫硝技改后,氨水使用量由510L/h降至451L/h,直接減少氨水59L/h,NOX控制標準由172mg/Nm3降至100mg/Nm3,直接降低72mg/Nm3【詳情】
現場直擊:銅陵上峰水泥股份有限公司4500T/D水泥生產線啟用匯金智能裝備煙氣脫硝窯尾燒成系統進行技術改造。改造后,銅陵上峰水泥生產線氮氧化物排放濃度穩定控制在100mg/Nm3以內,并且氨水使用量降低了0.16T/H,節能降耗效果顯著。【詳情】
現場直擊:中材安徽水泥有限公司5000T/D生產線使用HJ煙氣脫硝窯尾燒成系統進行技術改造后,氨水使用量降低了0.4-0.5T/H。此次脫硝技改,在可不增加成本前提下,NOx排放濃度大幅度降低,降低氨水用量50%以上,同時煤耗也得到了大幅度的降低。【詳情】
現場直擊:煙氣脫硝窯尾燒成系統在長興南方水泥有限公司2500T/D生產線脫硝技改以來,在NOx指標控制為280mg/Nm3情況下,氨水用量改造前為400L/H,改造后為200L/H,直接節約氨水用量200L/H。NOx可穩定控制在100mg/Nm3以內,且氨水用量在500L/H。【詳情】
現場直擊:河南孟電集團水泥有限公司5500t/d生產線運用煙氣脫硝窯尾燒成系統進行技術改造后,NOX實際控制標準由190mg/Nm3降低至90mg/Nm3,氨水用量由1.08-1.1L/h降低至0.91-1.1L/h。良好的脫硝效果和負責的服務態度得到客戶的肯定!【詳情】
現場直擊:煙氣脫硝窯尾燒成系統在宜賓瑞興實業有限公司5000t/d生產線脫硝技改以來,各項指標皆達到了客戶要求。脫硝技改前,NOX指標控制為200mg/Nm3,氨水用量為600L/H。改造后,NOX指標控制為100mg/Nm3,氨水用量為500L/H。【詳情】
現場直擊:成縣祁連山水泥有限公司5000T/D生產線進行煙氣脫硝窯尾燒成系統技術改造以來,在保證NOX實際控制標準為300mg/Nm3不變的基礎上,氨水用量由800L/h降低至50L/h,節約了大量的氨水費用;投料量由430t/h提高至445t/h,日產量得到大幅度提高;熟料3天強度由29Mpa提高至30Mpa,熟料質量也得到一定的提升。【詳情】
現場直擊:HJ煙氣脫硝窯尾燒成系統在承德金隅水泥7200T/D生產線脫硝技改后,該公司NOX排放標值由150mg/Nm3降低至100mg/Nm3,氨水用量由1.2T/H降低至0.8T/H。明顯的脫硝、節氨效果達到客戶的預期目標,得到客戶的肯定與認可!【詳情】
現場直擊:江蘇新街南方水泥有限公司5000T/D生產線運用HJ煙氣脫硝窯尾燒成系統脫硝技改以來,氨水用量由1.0-1.2T/h降低至0.55-0.65T/h,投料量由370-380T/h提升至380-390T/h。并且在降低氨水用量的基礎上,將NOX排放量控制在90mg/Nm3以內。【詳情】