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工程案例
LASSIC CASE
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I
三大創新
NNOVATE
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A. HJ燃燒器在【管層布置】上依次采取外軸流風道、煤粉風道、旋流風道、渦流風道的合理布局。
B. HJ燃燒器在【流道結構】上采用半圓帶傾斜錐度的螺旋設計:超音速、大推力、大速差,兩股旋渦流風充分打散煤粉,使燃盡率高達99%。火焰形狀好、強度高、剛性好、穩定性強。各個凈風管道截面積和角度可無級調節,調節范圍大。
C. HJ燃燒器在【整機結構】的設計采用仿真優化設計,各流道設計呈黃金角度排布,風的利用率高,阻力系數大幅降低。
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產品知識
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威頓水泥煙氣脫硝技術

現場直擊:匯金煙氣脫硝窯尾燒成系統在威頓水泥集團2500t/d生產線脫硝技改后,使氨水使用量由0.68m3/h降至0.27m3/h,節約氨水0.41m3/h,降氨效果為60%。并且在降低氨水用量的基礎上,將NOX排放指標控制在320mg/Nm3。其顯著的降氨效果得到威頓水泥集團的認可。
具體技術參數對比表詳見如下:
主要參數 | 改造前 | 匯金改造后 |
頭煤量(t/h) | 6 | 6 |
尾煤量(t/h) | 9.2 | 9.2 |
投料量(t/h) | 190-200 | 190-200 |
二次風溫(℃) | 1100±20 | 1100±20 |
三次風溫(℃) | 880±20 | 880±20 |
C1出口溫度(℃) | 305±10 | 305±10 |
窯尾溫度(℃) | 1100±20 | 1100±20 |
NOX考核環保標準(mg/Nm3) | 320 | 320 |
NOX實際控制標準(mg/Nm3) | 320 | 320 |
氨水使用量(m3/h) | O.68 | 0.27±0.01 |
煙氣排放O2含量(%) | 8 | 8 |
熟料KH值 | 0.96±0.02 | 0.96±0.02 |
熟料三天強度(Mpa) | 31 | 待定 |
熟料28天強度(Mpa) | 57±2 | 待定 |
噸熟料標煤耗(Kg) | 120 | 待定 |